好钢用在刀刃上切金断玉,而废钢却没有这样的能力。不过,“废钢”在铁艺大师的手中却发挥了大作用,转炉挡渣成功率由2013年平均62.9%提高到85%以上,让“废钢”变废为宝,重新用在了刀刃上。
通过现场监测及写实发现,造成挡渣成功率低的原因分为六点:挡渣意识不强;操作人员水平参差不齐;挡渣塞质量发生波动;标准化作业不完善;转炉炉型控制不好;挡渣设备有缺陷。为此,他立即组织进行了“提意识、增水平以及标准化作业”培训,不过遗憾的是:挡渣成功率并没有明显的提高。
失败是成功之母,既然不是人的问题,那就一定是设备的问题,经过统计分析,在设备上又发现了主要原因:发现存在挡渣塞翻出出钢口现象,与挡渣塞尺寸、耐火度及比重有关。针对挡渣塞质量这一情况,立即要求供货厂方改善挡渣头尺寸及提高耐火材料的耐火度,但在现有的尺寸状况下,挡渣塞整体重量只能达到26 Kg,离120吨转炉要求的28 Kg以上相差2 Kg以上,比重明显不够,因此极易发生挡渣塞翻出出钢口现象。
利用废钢装卸区地面散状废钢,选择尺寸及重量合适棒材废料,将其焊接在挡渣头与插棍连接处,有效的提高挡渣塞比重。该方法可操作性强,便于实施,棒材废料随挡渣塞加入转炉,可用做下一炉次的废钢进行冶炼融化,没有造成丝毫的浪费;实施此方法后,不但增加了挡渣塞比重,同时还加强了挡渣头与插棍连接的牢固性,有效的防止因挡渣头与杆组装松动而发生的挡渣杆脱落现象。有效提高转炉挡渣成功率,消除运行不良因素,转炉挡渣成功率由2013年平均62.9%提高到85%以上。
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