环保型高炉炮泥的研制

   2012-05-25 铁艺大全陶先生5490

             在炮泥的强度方面,新型炮泥仍然使用焦炭作为孔隙多少的调节剂。利用焦炭的多孔、疏松来达到良好的开口性能,利用加入利于烧结的物质促进炮泥基质的烧结,通过较低温的烧结来使结构致密化,提高其抗击铁水与渣的冲刷和磨损的能力,保持铁口通道的稳定。试验表明,增加焦粉的加入量,可使炮泥的显气孔率增加,但加入过多的焦炭对于炮泥的强度不利,焦炭配比过高的炮泥烧后强度低,抗渣、铁水的侵蚀性能较差,铁口通道的稳定性不好,炮泥消耗也会提高。

  这种新型高强度环保型炮泥的物理性能指标为:250°C/24h下,质量密度为2.14g/cm3,气孔率7.08%;抗压强度8.0MPa;700°C/3h下,质量密度为2.02g/cm3,气孔率26.13%,抗压强度8.4MPa,重烧线变化率-0.50%;1400°C/3h下,质量密度为2.07g/cm3,气孔率25.58%,抗压强度10.7MPa,重烧线变化率-0.46%。对新型炮泥试样1400°C烧后的结构和组成进行的测试结果表明,其基质主要是硅酸盐相的致密烧结物。

  武钢将这种研制的高强度环保炮泥在3800m3的新开高炉上应用4个月,出铁次数超过10次,铁水流速7.5t/min,高炉生产稳定顺行,利用系数达到2.15,日产量最高超过1万吨铁水,铁口容易开口,铁口通道稳定,铁水喷溅少,煤气泄露少,解决了新开高炉的散喷问题。

  武钢在操作实践中发现,高炉必须有一个最低铁口深度的限度,否则即使打入大量的炮泥也不会使铁口深度增加,相反,打入的炮泥会变成小块向上漂浮。为了得到一个坚固的泥包,炮泥必须有一个合适的固结时间,在不同的温度梯度内,打泥进入泥包,使其快速固化烧结,维持铁口深度。

 

 
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