在传统工艺中,钢包包口耐火材料的处置,通常采用间隔焊接筋板,人工糊贴耐火料的办法,导致耐火料内部疏松,粘结强度不够,生产中排渣、倾倒钢水时,容易对包口耐火料造成严重的侵蚀、冲刷和磨损,包口寿命一般维持在20余炉,影响了生产成本,也制约了钢包的安全运行。为此,该厂于去年4月份开展提高钢包包口寿命攻关。他们查阅大量相关技术资料,参照国内外大型钢包管理办法,经过反复研究论证,最终确定了对钢包包口耐火料进行整体浇注,用振动棒震动使耐火料内部密实,并提高耐火料同钢包皮粘结强度的工艺技术。
今年初,他们将这一工艺技术在生产中实施。在4个多月生产实践的检验中,钢包包口寿命均在50炉以上,每月减少包口修复30余次,年可节约耐火材料费用1300万元。