全精料全熟料炼铁生产工艺

   2012-12-08 铁艺大全铁艺大全3640

  一、概况

  济钢炼铁及铁前生产系统由原料、烧结、球团、焦化、高炉工序组成。

  1.烧结工艺

  烧结是炼铁原料准备的中间工序。主要工艺过程是将选矿厂来的精矿粉和回收的含铁尘泥,混以燃料和溶剂,在高温下烧结成块,经破碎、筛分后的烧结矿送入高炉炼铁,筛下的粉末返回烧结燃料系统中心配矿。

  2.烧结的原料

  含铁矿粉、焦粉、无烟煤、石灰石及其他冶金废物(如钢渣、含铁尘泥、瓦斯灰、轧钢铁皮等)。

  3.烧结污染源及特征

  ①废气来源:

  烧结矿是炼铁的主要原料。烧结工艺流程产生的废气有以下四种:

  a.各种原料在卸落、破碎、筛分和贮存转运过程中产生的常温含尘废气;

  b.混合料系统中产生的具有一定温度的水气——粉尘共生的气体;

  C.混合料在烧结机上燃烧时,产生含有烟尘、SO2和NOx的高温烟气;

  d.烧结矿在破碎、筛分、贮存和运转过程中产生具有一定温度的含尘废气。

  ②污染物特征:

  a.烧结厂产生的废气和粉尘量大,含尘浓度高,污染严重。生产一吨烧结矿,大约产生6000-15000立方米废气和20-40千克粉尘;

  b.废气中SO2含量高。烧结厂使用的铁矿粉、燃料、溶剂等都含有硫分,在烧结过程中,随烟尘排入大气。

  精料是高炉冶炼实现高产优质低耗的基础,烧结和球团工艺是原料在冶炼前进行准备和处理精料的重要措施。

  矿石经过烧结或球团成块以后的“熟料”,不仅可以满足冶炼对原料粒度的要求,而且在造块过程中加入溶剂可以使原料达到自熔,这样高炉冶炼就可以少加或不加石灰石。另外,在造块的焙烧过程中可以除去原料中的有害杂质硫等,对原料中的其他有益元素也可进行综合回收。

  二、优化原料配置和生产工艺

  为了改变落后局面,济钢通过优化原料和生产工艺结构,采取了铺底料、低温燃烧、原料层操作工艺,提高原料(矿粉)和燃料品质,实施全熟料、全精料等清洁生产技术。

  1.优化原料及配置

  (1)扩建原料场。

  为稳定烧结用料的配比,减少成份波动,改造了原料场。原料场在扩建前,占地面积为2.5万平方米,储存能力不足10万吨,原料进厂机械化水平低,主要靠人工卸车,并且“一卸就满,一吃就光”,严重制约了高炉生产。改造后的料场,占地面积由原来的25万平方米增加到19.4万平方米,年受料量400万吨以上,混匀料年处理量255万吨。

    在制定年度配料计划时,以实现炼铁低渣量、铁水成本低为目标,努力降低火炉料中的有害杂质,合理控制高炉炉渣三氧化二铝含量,在保证公司内含铁废料充分利用的同时,大量选用品位高,非金属物含量低的巴西、澳大利亚、印度等进口矿,提高进口矿和高质量矿使用比例,改变了过去大量吃杂矿、生矿,“买着便宜吃着贵”,铁成本高的状况。经过优化,1998年烧结矿的品位达到55.24%,高炉火炉品位达到56.9%,吨铁渣量由1995年的509公斤降至390公斤,降低119公斤。

    通过优化焦炉配煤结构,提高焦炭质量,降低焦炭灰份,所有高炉用焦全面整料入炉,为高炉稳定运行创造条件。对进厂煤按照提高焦炭强度,降低灰份、硫份,提高冶金焦率和降低焦炭成本的要求选择煤矿、煤井,按结构要求稳定供应。利用自动配煤技术,使各种煤的配比稳定,发挥了各种煤的优点和互补作用,配煤结构优化,成本没有增加,质量明显改善。为了利用低价值资源焦粉,开发了湿法细磨焦粉配煤技术,为弥补弱粘性煤的不足,降低焦炭灰份、硫份,提高抗碎、耐磨强度发挥了重要作用,细磨焦粉配比2%,年配量2万吨以上,年效益近900万元。焦炉用煤结构的优化,为高炉提供了优质的焦碳。1998年焦炭灰份降到11.91%,硫份降到0.52%,分别比1995年下降l.4和0.16个百分点,M40由1995年的75.7%提高到了83.7%,同时,炼铁采用切焦机进行焦炭整粒,提高焦炭利用率2%以上。

  (3)优化溶剂结构。

  在优化溶剂结构方面,经过多年的探索,分别不同容量烧结机生产矿的碱度进行了控制,对90平方米、36平方米烧结机生产的烧结矿碱度均保持在1.8左右,第二炼铁厂24平方米烧结机生产的烧结矿碱度基数稳定在1.7-1.8。第三炼铁厂对平方米烧结机生产的烧结碱度控制在2.0。

  为解决高炉渣中MgO含量低、炉渣性能差的问题,在36平方米烧结机配加4%的轻烧白云石粉和6%的水淬钢渣,烧结矿MgO含量由过去的1.6%提高到2.3%。90平方米烧结机配加5%左右的破碎钢渣,烧结矿中MgO含量提高到1.9%,高炉渣中MgO含量达到9-11%,炉渣碱度由1.19降到1.5,使炉渣流动性改善,脱硫效率提高。配加钢渣后烧结矿强度提高,含粉率下降,满足了高炉强化冶炼的需要。

  90平方米烧结机烧结矿含粉率由20%以上下降到13.29%。36平方米烧结机烧结矿含粉7.99%下降到7.14%。实验证明,每配用100吨钢渣,相当于回收铁矿粉28吨,轻烧白云石20吨,生石灰16吨,按1998年价格测算,每吨钢渣直接效益为137元,1998年两个烧结厂共消化钢渣22万吨,年经济效益3014万元。在球团矿生产方面,使用-260网目镁质复合粘结剂代替-200网目纯膨润土,不仅降低了膨润土用量,提高了球团矿品位,而且提高了球团矿MgO含量,改善了球团矿冶金性能。使用一260网目膨润土后,吨球团矿粘结剂消耗降低5千克。

  2.优化生产工艺措施

  优化生产工艺主要包括:对原有烧结设备更新、改造,实行低温原料层操作,小球工艺等新技术、新工艺。

  (1)新建烧结机。

  为提高烧结机水平,增加产量,保证全高炉、全熟料生产。1994年,新建了两台90平方米烧结机和一座8平方米球团竖炉,改造了36平方米烧结机,对原有烧结设备进行了系统改造,年生产熟料能力由200万吨提高到了480万吨以上。1996年底实现了全公司12座高炉全熟料。停用了质量差、消耗高的24平方米烧结机和对平方米烧结机。随后又经配套改造,技术经济指标不断地得到提高。

  (2)提高原料层工艺水平。

  原料层的厚薄对烧结过程有很大影响。料层薄、机速块,虽然能提高烧结速度和产量。但在薄料层烧结时表层质量差的烧结矿数量相对增加,降低了烧结矿的平均强度,使返矿和粉末矿增多。同时烧结过程自动蓄热作用受到削弱,增加了固体燃料消耗,使烧结矿中氧化铁(FeO)含量增高,还原性变坏。

  有关资料表明,料层厚度每提高10毫米,可节约固体燃料1.0-1.5公斤。此外,还可减轻烧结机、引风机和风管磨损,降低抽风系统含尘量,提高烧结矿品位,降低烧结矿中氧化铁的含量,该善蓄热条件,提高热能利用率。

    结合烧结税改造实行了原料层低温操作。90平方米烧结机料展由500毫米增加到700毫米,生产能力提高10%以上,每吨烧结矿固体燃料消耗降低8公斤,随后降新技术又进行推广到36平方米烧结机,料层厚度由380毫米增加到600毫米,年生产能力提高了10万多吨,煤吨烧结矿固体燃料消耗降6公斤。改造后,两台90平方米烧结机和两台36平方米烧结机增加烧结矿40万吨,为停止质量差,消耗高,产尘量大的24平方米烧结机和33平方米烧结机创造了条件。

 
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